近三年,该厂狠抓供电标煤耗不放松,2012年为344.1克/千瓦时,2013年降至338.98克/千瓦时,今年前10个月下降到336.36克/千瓦时,三年降低近8克/千瓦时。按供电标煤耗每降低1克/千瓦时可节标煤3650吨计算,年可节标煤近3万吨。10月份该厂供电标煤耗再创新低,实际完成333.55克/千瓦时,大大低于总部338克/千瓦时的考核指标。
供电标煤耗是总部控制的重点考核指标,更是热电厂最主要的经济技术指标,这一指标的高低直接反应热电厂经济运行的水平。要降低这一指标,必须全厂各系统、各单位综合优化才能实现。
该厂8台锅炉的制粉电耗和飞灰含碳量的高低,直接影响供电标煤耗的高低,因此锅炉是否经济运行是降低供电标煤耗的关键。
近几年,该厂对8台锅炉的16套制粉系统进行持续治理,陆续对磨煤机电机实施节能技术改造,效果显著。今年,他们持续优化制粉系统运行,出台了有针对性的节电和治理措施,制粉电耗逐月下降,10月,吨汽制粉电耗达到了3.26千瓦时/吨汽,环比降低0.28千瓦时/吨汽,创历史新好水平。
随着锅炉脱硝装置的陆续建成投运,锅炉烟气氮氧化物大幅下降,外排烟气符合国家新的环保要求,但是飞灰含碳量有了一定的提高。如何在既保证烟气达标排放、又确保飞灰含碳量控制在合理范围,成了摆在职工面前的难题。
他们针对锅炉飞灰含碳量不稳定的问题,成立降飞灰攻关小组,通过反复试验调整,根据每台锅炉的特点,每天对不同的运行状态进行飞灰含碳量化验、比对,总结出一套行之有效的调整方案,制定了调整卡片,指导职工操作,飞灰含碳量开始逐渐下降,锅炉效率不断升高,锅炉实现了经济运行。
锅炉车间主任技师王树诠介绍说,飞灰含碳量同比降低1个百分点,就可节约资金700万元。
影响供电标煤耗指标的还有汽轮机真空、凝汽器端差和给水温度等。由于高压加热器内漏频繁,加上管道泄漏,造成加热器投入率偏低,汽水损失率偏大,影响装置稳定经济运行。
该厂攻关组反复在现场观察,发现因加热器实心堵头热应力大多次导致内漏,他们利用停机时间,将实心堵头换成半空心堵头,热应力大幅降低,内漏次数明显减少。
“现在,加热器内漏次数由每月平均4次降到1次,汽轮机经济运行效果非常明显。”汽机车间副主任于明波说。
入炉煤热值差大也是影响供电煤耗的重要指标,这就要求把好煤质进厂、化验关,增加检验频次,尽量缩短检验时间,为锅炉燃烧提供参考。
为减少入炉煤热值差,他们严把煤炭入厂关,采样过程实行三方(燃料车间、煤管科、物装中心)监督,对取出的煤样进行三方上锁,纪委每天2次到现场监督,同时对煤炭采样、制样、化验实现24小时不间断监控,杜绝不规范现象,10月份实现了入厂、入炉煤热值差最小的历史好成绩。
“入厂、入炉煤热值差大,职工会频繁调整,锅炉燃烧损失就大,现在热值差小,锅炉燃烧更稳定,损失更小。”煤管科科长王新军说。
今年前10个月,热电厂供电标煤耗平均336.36克/千瓦时,同比降低2.61克/千瓦时,节标煤近万吨。(孙万章)